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深沟球轴承套圈在热处理技术应用效果的鉴定

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有关承受大临阵脱逃载荷的铁路、非标深沟球轴承套圈等,经M淬火后使用时主要失效形式为:组装时内套开裂,使用历程中受临阵脱逃外圈挡边掉块、内圈碎裂,而等温淬火深沟球轴承套圈由于临阵脱逃韧性好、表面压应力,没有管组装时内套开裂,还是使用历程中外套挡边掉块、内套碎裂恰恰向性大大减小,且可降低滚子的中间应力解散。
    入口深沟球轴承套圈机心零件(钢制)立场要求举荐正在附录nv中。因此,经等温淬火后比M淬火后匀称寿命及可靠性退步。经回火的零件立场畸形正在洛氏立场日R C55-62之间。正常将淬火的零件放正在铜板上,正在石灯盏上加热,使零件变成棕色后停止加热,正在氛围中自然冷却即可。
回火事前必须去除。经碎火的零件因表面上有一层硼砂,呈黑白.
经锉制的深沟球轴承套圈畸形要淬火,以退步零件的立场,为磨光、抛光打下基础。
正在修葺入口深沟球轴承套圈中,常用的热处理方法有淬火、回火、退火等三种,工具是石灯盏和吹管等,方法虽然简单,却很实用。其方法是将带硼砂的零件放入盛水的铜制容器内,并正在石灯盏七加热煮沸,硼砂从零件上自动脱落。
经淬火的深沟球轴承套圈立场很高、很脆,必须中止回火处理,抵达适宜的立场。零件表面覆盖硼砂的手腕为了预防零件的脱碳现象。
淬火方法是将锉制的钢件弄湿,表面蘸上一些硼砂,正在石灯盏L用吹管烧红,放入油中。
(2)立场稳定、均匀性好
(1)扩大了GCr15钢运用范围,畸形地GCr15钢M淬火时深沟球轴承套圈有效壁厚正在12mm以下,但BL淬火时由于硝盐冷却能力强,若采用搅拌、串动、加水等措施,套圈有效壁厚可扩大至28 mm里外。
(3)减少淬火、磨削裂纹
由于BL改观是一个缓慢历程,畸形GCr15钢需4h,GCr18Mo钢需5h,深沟球轴承套圈正在硝盐中短时间等温,表面心部组织改观多少乎同时中止,因此立场稳定、均匀性好,畸形GCr15钢BL淬火后立场正在59~61HRC,均匀性≤1 HRC,没有象M 淬火时套圈壁厚稍大一些就出现立场低、软点、均匀性差等成就。
(4)深沟球轴承套圈使用寿命退步
正在铁路、深沟球轴承套圈消耗中,由于套圈尺寸大、重量重,油淬火时M组织脆性大,为使淬火后获得高立场常采取强冷却措施,前因导致淬火微裂纹;而BL淬火时,由于BL组织比M组织韧性好得多,同时表面形成高达-400~-500MPa的压应力,极大地减小了淬火裂纹恰恰向[19];正在磨加工时表面压应力对于消了整体磨削应力,使整体应力水平下降,大大减少了磨削裂纹。
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